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铵梯药末持久破碎作业技艺初探

时间:2012-11-14 8:20:00   来源:中国选矿设备网   添加人:admin

  第一阶段空车试验,启动设备运行1h,观察各部轴承温升情况,电动机电流均在正常范围。此次试验发现,设备在正常运行时比较平稳,但在设备启动时机械冲击力较大,既影响安全,又损伤设备,为此安装了变频调速器,将其调整为启动30s后达到额定转速,圆满解决了这个问题。

  第二阶段,用木粉作为替代品进行试验,停机状态时人工定量加入木粉,开启设备后观察物料在设备内的运行时间约1.5min,测量物料温度无变化。

  第三阶段,硝酸铵、油相、木粉3种物料混合试验,取正常生产条件下的3种物料,按比例用输送螺旋送入球磨混合机,时间共4h,计量物料在设备内的运行时间为3′50″,测量物料温度下降大约3℃。说明物料经设备处理后温度不会升高,反有所降低。

  第四阶段为正常生产仿真试验,按正常生产配比输入4种物料,以3th-1产量分早中班试运行,按工厂检验规程对生产的产品进行检验。结果。经过以上试验,发现设备存在以下缺陷:第一是进出料口及入孔出现不同程度的泄漏药粉现象,出料口尤为严重;第二是噪声较大,由于设备采用不锈钢筒体、滚轮支撑的结构。设备运行时,由于木球的不断撞击,发出较大的噪声。

  第三是设备采用齿轮传动方式,主动齿轮及被动齿轮皆采用碳素结构钢,不符合本行业安全管理规定。第四是静电导出问题。虽然本设备筒体与机架之间有5个接触点,机架与防雷系统相连,但与本行业对于球磨机必须安装静电导出装置的规定不相符。

  针对以上问题,我厂进行了专题研究,对设备进行了相应的改进。移动进料螺旋位置,增加筒体长度以解决进出料口泄漏问题;在设备筒体上包裹吸音材料,使噪声大幅度降低,改善了工作环境;主动齿轮改用铜合金不发火材料以解决传动安全问题;在设备尾部安装了静电导出装置,实测设备接地电阻为1.58,符合安全管理规定。

  第五阶段,以上改进完成后再次进行了试验,试验证明以上改进是成功的,设备本质的缺陷已基本消除,达到正常生产的要求。在此基础上进行了主要原料粒状硝酸铵的生产性试验,大幅度提高了产品的各项性能指标,试验期间对产品质量进行了跟踪监测,数据。

  第六阶段,用多孔粒状硝酸铵作原料,进行了硝酸铵含量为92%、油相和木粉含量粒状硝酸铵试验批次硝酸铵各为4%的无梯炸药试验,测试结果:爆速为2700ms-1,殉爆距离为5cm,猛度为12mm.第七阶段,2号岩石铵梯炸药(硝铵85%,TNT11%,木粉4%)试验,性能指标为:殉爆距离7cm;爆速最高3875ms-1,最低3472ms-1,平均3530ms-1;猛度14.4mm。

  遗留问题(1)托轮与滚轮之间属黑色金属相接触,存在一定安全隐患,下一步打算将托轮更换为铜质合金材料,并安装清扫装置,加强润滑管理,以期解决安全问题;(2)设备出口还存在一定的漏药现象;(3)噪声虽有所降低,但与原工作环境相比还是有所上升。