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预破碎体系的优化改进分析

时间:2013-5-11 12:18:00   来源:中国选矿设备网   添加人:admin

  为了节约能源,降低预粉碎成本,采用先筛后粉的新工艺(先筛粉的工艺布置)。先筛后粉即将来煤经特制的设备钢弦筛筛分后,将小于3的煤料不经粉碎机直接输送,大于3的煤料经粉碎机粉碎。其工艺流程是:根据送煤工艺流程的实地测量,重新设计粉碎机上部溜槽,筛分设备钢弦筛装于粉碎机上部溜槽底部,由C9皮带机送来的煤料进人溜槽,经溜槽底部的钢弦筛进行筛分,小于3的细粒煤筛分后直接经溜槽进人CIO皮带机,大于3以上的粗煤粒为筛上物进人粉碎机,经粉碎后到C10皮带机一同输送到配煤罐。

  预粉碎系统溜槽的设计根据预粉碎系统实际工艺位置,经理论计算,在充分满足改造的工艺要求的前提下,设计了预粉碎系统的溜槽。(l)通过对C9皮带机机头到2#、3#粉碎机上部进料口位置、尺寸仔细核实,据相关尺寸进行了可行的设计;(2)经理论推算,选择钢弦筛倾角为520;(3)据使用经验,溜槽选用10厚的钢板。存在缺陷通过设计、制作和安装后,进行了工业性实验,发现预粉碎系统有如下缺陷:(l)筛缝易出现被煤中杂物堵塞现象,形成煤粉堆积,造成筛分不畅;(2)筛缝中易卡人大块煤,造成筛分后煤颗粒较大;(3)筛框的强度不够;(4)筛框的死角易发生存煤;(5)煤流分布不均匀;(6)钢弦平面度不好;(7)初设计用一台2#粉碎机配钢弦筛运行,易造成在大煤流及钢弦筛堵塞,使粉碎机过负荷;(8)运行中出现故障,没有备用粉碎机;(9)除尘系统瘫痪及预粉碎系统的溜槽封闭不好,造成粉尘太大。4工业性试验的缺陷改进因以上原因,进行了第二次优化设计,吸取了第一次设计的长处,对试运行中发现的不足之处进行了修改、完善。

  对原设计进行了如下修改:(l)原来二根钢弦用一个拉紧器拉紧,改为一根钢弦用一个拉紧器拉紧,这样就增加了钢弦的绷紧度、提高了钢弦筛的平面度,平面度达到2%。(2)在筛框内部设置了两块筋板,将框筛厚度由原来的15增加为20厚,这样加强了筛框的结构强度,使筛框在受煤料冲击时不易发生变形。(3)选择了最佳的筛缝宽度,筛缝宽度由原来的12缩小为10,从而大大提高了筛分细度。(4)设置振动装置,将附着于钢弦筛的杂物振落,解决了钢弦筛筛分不畅问题。(5)拉器采用两排设置,以便于调整钢弦绷紧度。(6)将3#粉碎机与2#粉碎机溜槽组合设计配以钢弦筛进行运行,这就解决了大煤溜及钢弦筛堵塞时,造成粉碎机过负荷。(7)将1#粉碎机经设计改造的溜槽,配以犁式卸料器,在2#、3#粉碎机出现故障后备用。(8)对除尘系统进行修复改造,对预粉碎系统易产生煤灰处进行封堵,解决了粉尘大的问题。改造后的预粉碎系统,至投人使用以来,运行一直正常。不仅电耗大幅度降低,而且故障率也较低;由于设计了备用溜槽和犁式卸料机,即使发生故障也不会影响正常生产;对原有除尘系统的修复改造,大大改善了工人的作业环境。