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某破碎机存在的问题研究及解决

时间:2013-5-11 13:45:00   来源:中国选矿设备网   添加人:admin

  

  常见故障分析与处理,过载跳车过载跳车是一次破碎辊或二次破碎平辊的过载保护动作,其主要原因如下。(1)基建安装残留及运行或检修中意外带入系统的焊条、铁丝、螺栓、螺帽等硬质杂物进入破碎机,引起破碎辊卡涩及出口溜槽出料不畅甚至堵塞。(2)原设计造粒控制参数操作区间较小,干燥等工况不易控制,物料成粒率低且含水量高、粘度大,引起破碎机内粘、积、结料多及出口堵料,而相应的观察、检查门原设计欠妥,不便于及时观察、清理。(3)操作不娴熟,工况不稳定,且有时天气潮湿,物料含水量高,大颗粒多,造成破碎机超负荷及破碎腔内粘、积、结料多和进口、出口堵料。

  针对上述问题,采取了以下措施,效果良好。(1)加强对破碎机之前工序的检查,及时清理皮带输送机上吸铁器,严禁硬质杂物进入破碎机。(2)加大技术攻关,修改造粒曲线(取消KT公司原设计的造粒调节剂之中的硫酸和氨,将造粒温度下调约10℃),稳定干燥系统(控制干燥机入口混合风温度在70℃左右,采用低温大风量干燥),保证物料成粒率,严控产品含水量(≤2%)。(3)在进、出口溜槽上增开检查门,方便清理。(4)正确调整刮料板与平辊的间隙(2mm)。(5)强化现场巡检,及时输通、清理杂物和积料;及时更换三角传输带。一次破碎效果差,二次破碎效果符合要求经检查发现,其主要原因是:(1)原始安装时,一次破碎间隙调定的大(设计为4mm,实际为6mm);(2)硬质杂物进入破碎机内,造成一次破碎缘梳齿板损坏,部分梳齿被打断,工作间隙变大。

  位移传感器损坏三辊破碎机的位移传感器因其外部金属套筒折断、脱落,进而损坏传感器内部的位移探头,造成间隙测量不准、设备运转失常。液压系统故障主要表现在3方面:(1)动作过于缓慢;(2)液压油温度高引起联锁动作跳车;(3)5个电磁阀之中的主电磁阀(外送液压油)常失电,导致破碎辊工作间隙不能调整,以至于跳车。经过分析,液压油温度高主要是因电磁阀动作(外送油―打压―卸压)频繁引起的,而频繁的动作加速了空气开关的损坏;动作过于缓慢和联锁动作可能与PLC程序原设定值有关,故采取以下措施。(1)调整PLC程序等相关的原设定值,并对电磁阀增加了0.15s的工作延时。(2)油温联锁值由原来的55℃调定为75℃。(3)更换损坏的相应空气开关等零部件。3?5减速机故障2003年8月15日,B台破碎机一次破碎的SEW斜齿轮减速机出现故障,后经解体,发现一级齿轮及轴承、油封已损坏,主要原因是大颗粒物料多,超负荷运行和开停车频繁。更换相应损坏件复位之后,运行良好。